Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir servis teknisyeninin Xiaomi M365 beyaz klasik scooter'ın tamir sürecini gösteren bir eğitim içeriğidir. Teknisyen, daha önce batarya, anakart ve ekran kısmını tamir etmiş ancak elektrik kesintisi yaşanan scooter'u tekrar incelemektedir.
- Videoda, scooter'ın arıza tespiti için alt kapağı açılıp motor kontrolü yapılmaktadır. Arıza tespit edildiğinde (18 hatası), motorun yanlış takılması ve kablonun kopması nedeniyle hole sensör arızası olduğu anlaşılmaktadır. Teknisyen, motoru değiştirerek sorunu çözmekte ve scooter'ı test ederek tüm sistemlerin çalıştığını göstermektedir. Ayrıca, scooter'ın yazılımını hızlandırmakta ve tamir sonrası performansını göstermektedir.
- 00:54Xiaomi M365 Scooter Tamiri Başlangıcı
- Xiaomi M365 scooter tamir için servise getirildi, daha önce batarya, anakart ve ekran kısmı tamir edilmişti.
- Cihaz elektrik kesintisi sorunuyla servise gönderilmiş ve şimdi tamamen açılarak arızanın nereden kaynaklandığı tespit edilecek.
- Cihaz kargolarken direksiyonu kutuya girmediği için çıkarılmış ve arka çamurlukları kırılmış durumda.
- 03:09Arıza Tespiti
- Cihazın güç kablosu ve diğer bağlantıları bağlandıktan sonra arıza tespiti yapıldı.
- Ekran bağlı olmadığı için arıza kodunu sayarak tespit etmek gerekiyordu.
- Cihaz 18 hatası verdi, bu hol sensörlerinin bozuk ve kablosunun kopuk olduğunu gösteriyordu.
- 06:00Motor Kontrolü
- Arıza tespit edildikten sonra motor değiştirilerek test edilecek.
- Motor çıkarıldığında kabloların açıktığı ve sarı kablo ile hole sensör kablolarının yapıştığı görüldü.
- Motor tekerinin yanlış takıldığı, düz kısmı maşaya girmesi gereken yerde dış kılavuz takıldığı tespit edildi.
- 08:37Tamir İşlemi
- Bozuk motor çıkarıldı ve test motoru takıldı, motorun yerine oturması ve somunun sabitlenmesi önemlidir.
- Anakarta kablolama yapıldı: sarı, yeşil, mavi, kırmızı, siyah kabloların yerlerini doğru şekilde bağladılar.
- Cihaz test edildiğinde sorunsuz çalıştı, gaz, fren ve şarj soketi kontrol edildi.
- 14:34Sonuç
- Kablolar kestirildi, motor sargısı ayrıldı ve uçları temizlendi.
- Scooter tamir edildi ve fazla masraf çıkartmadan kurtarıldı.
- Cihazın yazılımı hızlandırıldı, boşta yaklaşık 32 km/s hızla gidebiliyor.